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高压液氨泵出口止回阀的泄漏与维修 |
发表时间:2012/4/28 阅读次数:3021 |
一、概述 二、检修时该阀存在的问题 (1)该阀因阀心长期处于工作状态,使阀心穿轴孔磨成椭圆,导致阀心下沉,如图1所示,频繁开启把阀座密封面下方严重损坏,从而造成严重内漏,如图2所示。 (2)该阀因制造缺陷和介质腐蚀等原因,阀体外密封部分出现了裂痕,导致液氨外漏,如图3所示。 三、检修方案 由于该阀为焊接阀,受检修时间的限制,不能离线修理。决定使用现场修复的方法进行修复。修复针对外漏和内漏两个方面同时进行: 1.外漏修复方案 (1)用小型电磨机手工打磨阀体外密封面裂痕,同时进行表面着色探伤,直至裂纹缺陷全部消除。 (2)选用A402焊条(铬26镍21不锈钢焊条),用加热点焊法补焊阀体外密封面打磨处。 (3)用小型电磨机手工打磨焊接处,使其高度与阀体内表面基本平齐。 (4)制作内环式研磨环,如图4所示。 (5)用制作的研磨环手工对密封面进行研磨,磨后的内径:160.7mm。 (6)根据磨后的内径配作密封环,如图5所示。 2.内漏修复方案 (1)用便携式研磨机研磨阀座密封面(见图2)。保证其在硬质合金存在的情况下恢复为圆形。 (2)在车床上用四卡定位找到原阀心穿轴孔中心,同时进行扩孔,如图6所示。 (3)车制两个环(1Gr18Ni9Ti)镶在扩孔中。保证其在中心不变的情况下,能够与穿轴合理配合,并点焊固定,如图7所示。 (4)车制穿轴(1Gr13)。 (5)用硬质合金D547钼焊条补焊阀头,根据研磨后的阀座孔配修阀头密封面。 (6)试配后用红丹试验,保证其密封性。 四、结束语 按照上述方案对高压液氨泵P101出口止回阀进行检修后,很好地解决了该阀泄漏问题,经过一年多的运行,使用效果良好,此次检修对同类型厂高压止回阀及其它自密封阀有一定的借鉴作用。。 |